熱風(fēng)爐烘爐的一些思考
2008年6月,南陽(yáng)漢冶特鋼新建的1350m3高爐即將投產(chǎn),與其配套的三臺(tái)熱風(fēng)爐需要進(jìn)行烘爐。
由于南陽(yáng)漢冶特鋼老廠生產(chǎn)規(guī)模較小,高爐煤氣及轉(zhuǎn)爐煤氣產(chǎn)量較低,僅僅能夠滿足軋鋼的需要,無(wú)法調(diào)劑煤氣指標(biāo)供新建熱風(fēng)爐烘爐使用。
該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)烘爐工藝是使用5%的液化石油氣混合95%的高爐煤氣,在沒有高爐煤氣的情況下,熱風(fēng)爐如何按時(shí)完成烘爐成了一大難題。
為解決這一難題,南陽(yáng)漢冶特鋼邀請(qǐng)烘爐經(jīng)驗(yàn)比較豐富的鄭州新星燃?xì)庠O(shè)備及烘爐技術(shù)公司參與。鄭州新星燃?xì)庠O(shè)備及烘爐技術(shù)公司的技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件、外部環(huán)境、設(shè)備參數(shù)、烘爐工藝要求等綜合考慮,反復(fù)研究,大膽提出了用100%的液化石油氣進(jìn)行熱風(fēng)爐烘爐的技術(shù)方案,但遭到設(shè)計(jì)單位和該項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)單位的強(qiáng)烈反對(duì)。后者認(rèn)為使用100%的液化石油氣進(jìn)行烘爐時(shí),由于燃?xì)鉄嶂蹈摺⑷紵郎囟雀呷菀自斐蔁犸L(fēng)爐損壞。鄭州新星燃?xì)庠O(shè)備及烘爐技術(shù)公司技術(shù)人員根據(jù)燃?xì)馊紵睦碚摷皩?shí)際燃燒狀況反復(fù)比較,反復(fù)解釋,燃燒溫度與燃?xì)鉄嶂档南嗷リP(guān)系,使設(shè)計(jì)單位、該項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)單位和南陽(yáng)漢冶特鋼打消了疑慮,同意使用100%的液化石油氣進(jìn)行熱風(fēng)爐烘爐,但暫定在800℃以下使用,800~1250℃的烘爐方案視第一部烘爐效果再確定。
2008年7月1日,三臺(tái)熱風(fēng)爐正式點(diǎn)火進(jìn)行烘爐,鄭州新星燃?xì)庠O(shè)備及烘爐技術(shù)公司技術(shù)人員時(shí)刻觀察修正供氣及燃燒參數(shù),確保燃燒安全穩(wěn)定,嚴(yán)格遵照烘爐曲線的要求,順利烘爐至550℃。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際燃燒參數(shù),各方技術(shù)人員確信使用100%的液化石油氣時(shí),輔助燃燒器完全可以獨(dú)立承擔(dān)烘爐至800℃的要求,無(wú)需啟動(dòng)主燃燒器。
鄭州新星燃?xì)庠O(shè)備及烘爐技術(shù)公司技術(shù)人員精心操作,順利升溫至800℃。
自550℃至800℃的烘爐過程中,鄭州新星燃?xì)庠O(shè)備及烘爐技術(shù)公司技術(shù)人員及早改進(jìn)氣化工藝,優(yōu)化設(shè)備配置,為800℃~1250℃的烘爐做好準(zhǔn)備。
根據(jù)800℃以下的烘爐數(shù)據(jù),鄭州新星燃?xì)庠O(shè)備及烘爐技術(shù)公司技術(shù)人員提出800℃~1250℃烘爐時(shí),先單獨(dú)使用輔助燃燒器,必要時(shí)再啟動(dòng)主燃燒器的方案,各方技術(shù)人員反復(fù)研究后獲得認(rèn)同。由于技術(shù)方案制定得科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),工藝比較完善,氣化調(diào)壓設(shè)備配置合理,單獨(dú)使用輔助燃燒器順利烘爐至1250℃,烘爐效果比較理想。
通過這次烘爐,獲得以下幾點(diǎn)體會(huì):
1、使用100%的液化石油氣進(jìn)行烘爐是完全可行的;
2、使用100%的液化石油氣進(jìn)行烘爐比使用高爐煤氣、發(fā)生爐煤氣等低熱值更加安全;
3、液化石油氣氣化及調(diào)壓工藝要科學(xué)合理,否則無(wú)法保證高溫段的熱負(fù)荷;
4、燃燒器的設(shè)計(jì)應(yīng)該改進(jìn);
5、氣化工藝應(yīng)該考慮到低溫環(huán)境和高溫段大負(fù)荷之間的嚴(yán)重矛盾,要有可靠的解決方案;
6、由于烘爐是臨時(shí)作業(yè),液化氣系統(tǒng)雖然是臨時(shí)設(shè)施,但系統(tǒng)的安全性和可靠性必須保證,各項(xiàng)規(guī)章制度必須完備,操作人員必須經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)并能處理意外情況。
